“3号成型机滤棒物理指标缺陷率同比降低10.19%”
“2号成型机的滤棒圆周标偏达标率同比提升25.02%”
……
2月至5月,云南中烟红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂滤棒成型车间组织开展“指令性”领题攻关,成效显著。
“徐杰负责1号成型机,王光磊负责2号成型机,代继丰负责3号成型机……”
此次“指令性”领题攻关,每台成型机指定1名组长,组长自由挑选组员,组建攻关团队,每支团队包含1名机械修理工、1名电气修理工、3名操作工,针对设备短板进行攻关。
比如,3号成型机的攻关题目是:降低滤棒物理指标缺陷率!
3号成型机的滤棒圆周物理指标存在波动,内通道会出现大圆周滤棒!
面对这块“硬骨头”,代继丰拿起一支大圆周滤棒,在滤棒鼓轮输送出口的质检照明灯下,反复观察。
“大圆周滤棒外观上有一条明显压痕!”
问题找到,如何解决?
“滤棒压痕均在中线胶处,一定是冷胶嘴紧了,导致盘纸出现摆动,进而产生大圆周滤棒。”
“成型机的内、外通道冷胶嘴松紧度一样,为什么只有内通道出现大圆周呢?”
“有没有可能是关键件配合不好,先检查烟舌、压板、封口烙铁之间配合位置。”
……
他们尝试了多种维修策略,但都以失败告终!
“生产时间稍长,烟舌部位就会积胶!”
代继丰循着这一线索,找到了产生滤棒大圆周的根本原因:中线胶位置刚好与烟舌内侧边缘对齐,成型纸与布带通过烟舌卡阻,从而产生大圆周。
调整中线胶位置,问题迎刃而解!
滤棒物理指标缺陷率降低的同时,代继丰还通过更换集中轮盖板、调整集中轮位置解决滤棒输送不到位、停机频繁的问题;清洁负压风机通道解决吸风不足爆口跑条的问题。
最终,3号成型机设备运行效率提升30%以上!
“代哥,你上次修机后,就没出现大圆周滤棒了,可以分享下秘籍吗?”
“当然可以,我已经写成维修案例……”
与此同时,1号、2号成型机的攻关也在如火如荼地进行着!
1号成型机吸阻标偏达标率离目标值还有差距,徐杰通过不断尝试,不断优化丝束开松参数、调整辊压速比、更换不灵活的辊轴承等,最终有效提升了吸阻稳定性,降低了丝束消耗。
2号成型机圆周标偏达标率待提升,王光磊另辟蹊径、转换修理思路,通过改造折叠板,以及修改圆周调节控制程序,最终滤棒圆周标偏达标率提升25.02%,圆周越来越趋于稳定。
攻关结束,三位组长把攻关过程形成了维修案例,与全员分享。
接下来,滤棒成型车间将以“指令性”领题攻关为载体,聚焦车间生产的瓶颈及短板问题,继续开展攻关。
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