近期,许昌烟草机械有限责任公司质量检验部QC小组主导的“缩短ZL29A喇叭嘴装置校调时间”QC成果荣获许昌烟机公司2024年度QC成果一等奖。该成果将代表公司参加中国烟草机械集团有限责任公司的评选。
荣誉的背后是质量检验部QC小组的不懈努力与付出。
设备生产过程中,质检员发现公司ZL29A滤棒成型机国产喇叭嘴装置在安装、调试过程中需反复多次校调,影响了设备整机交验。随着用户对ZL29A滤棒成型机组认可度越来越高,该机组的市场需求日益增多,这对核心部件喇叭嘴装置的安装、调试效果和效率都提出了更高的要求,国产喇叭嘴装置校调效率低成为制约生产的一大瓶颈。
为缩短国产喇叭嘴装置校调时间,质量检验部迅速组建QC小组进行攻坚。小组成员首先深入生产车间调研,收集大量校调过程数据,通过现场测量与反复试验,找到国产喇叭嘴装置校调时间长的问题症结是“喇叭嘴空载时与切刀干涉”。
之后,小组成员经过现场调查、确认,找到了14个末端因素。小组成员发挥自身优势,分工协作,围绕末端因素查找技术资料、调查分析、测量试验。功夫不负有心人,最终,他们从繁琐细节里揪出核心痛点——设备空载时,校调喇叭嘴切刀槽与切刀“剐蹭”,这成为效率提升的“绊脚石”。
QC小组集结机械设计、质检技术、一线装配等多领域骨干齐上阵,以精细化管理开展技术攻关,通过工装创新与工艺迭代双轮驱动,成功破解技术难题——
一方面,团队成员创新工装设计,力破装配调试难题。他们从国产喇叭嘴装置板簧安装定位方面入手,创新采用“经验传承+自主创新”模式,在充分消化吸收原有定位工装技术精髓的基础上,创造性研发出可移动式新型工装。该装置突破了传统设计局限,通过工装沿墙板上下自由移动,在确保精准距离的同时,有效满足“板簧位置上下一致性”的要求,使板簧安装定位更科学。
另一方面,团队成员优化工艺流程,完成迭代升级。针对国产喇叭嘴支架平面度影响喇叭嘴切刀槽垂直度的问题,他们采取多项措施:在淬火工序后增加高精度磨削工序,通过严格的工艺控制体系,将平面度精度控制在0.02毫米的极致标准;对喇叭嘴切刀槽加工工艺进行升级,将原有的“一次走丝”优化为“粗精两次走丝”的阶梯式加工,有效提升了喇叭嘴切刀槽精度和表面质量,问题得到有效解决。
经过小组成员的共同努力,ZL29A滤棒成型机国产喇叭嘴装置校调时间由183.93分钟缩短至16.44分钟,大大提升了校调效率。
从精准识别问题到系统实施改进,质检部的技术改进工作走出了一条扎实有效的创新之路。他们表示,今后将以更加昂扬的斗志、务实的作风,书写质量管控的新篇章,为企业高质量发展保驾护航。
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